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聚合物稠化剂(ASCM)合成条件、界面张力及耐盐、耐剪切性能(四)
来源: 《钻井液与完井液》 浏览 632 次 发布时间:2025-12-19
3.现场应用
S59-16-XXH2井位于内蒙古自治区鄂托克前旗昂素镇,属于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡构造,改造层位石盒子组,采用桥射联作压裂,设计段数为10段,压裂施工设计排量10.0~14.0 m3/min,现场有压裂返排液1860 m3,气田水2100 m3,返排液、气田水经过絮凝沉降去除固相悬浮颗粒,水质指标如表5所示。
表5 S59-16-XXH2井现场返排液及气田水水质指标
根据实验情况、水质指标、现场液罐分布情况,为保证良好的液体性能和施工安全,通过优化供液流程,形成动态回用方案,并优化了不同水质的回用配方,如表6所示。
表6 S59-16-XXH2井气田水动态回用方案及优化配方
施工期间实时监控水质变化情况,并根据施工参数变化,灵活调整混合比例及ASCM稠化剂加量,顺利完成该井施工,单段气田水最大混合比例高达78%,平均混合比例57%,ASCM平均加量1.38%,比清水施工加量增加约15%。
该井第5段施工,前置液阶段使用100%返排液施工,起黏时间20~30 s,黏度105~114 mPa·s,携砂液阶段使用100%气田水施工,起黏时间25~35 s,黏度120~129 mPa·s,在高砂浓度阶段(460 kg/m3砂浓度)取样观察静态悬砂性能,放置1 h无沉砂现象,放置2 h无明显沉砂,性能满足施工需求,说明ASCM稠化剂能够满足纯气田水/返排液施工需求。
压裂后1 h开井排液,压裂液破胶彻底,破胶液黏度2~4 mPa·s,表面张力25.7~27.1 mN/m,返排顺利,初期排液速率16.1 m3/h,排液初期点火持续,测试无阻流量57.67×104 m3/d,改造效果与清水一致。
现场开展重复配液回用9井次,累计回用气田水/返排液1.43×104 m3(其中气田水3255 m3),压裂液性能及施工参数与清水配制的一致,施工成功率100%,压裂后破胶彻底,返排顺利,改造效果良好。气田水配制ASCM压裂液施工情况见图4。
图4 S59-16-XXH2井气田水配制ASCM压裂液施工情况
采用返排液、气田水回用,节约水处理费用110元/m3(现场回用处理费用比交地方处理厂低),液体成本增加20~40元/m3,综合费用节约20%以上,经济效益可观。同时,解决气田水处置难题,缓解苏里格区域压裂用水“供需”矛盾。
综上所述,ASCM稠化剂具有高耐盐、耐剪切、高悬砂、低摩阻、低伤害等特点,配合动态回用方案可有效降低施工难度,能够满足苏里格气田水、返排液等复杂水质大规模回用需求,经济效益可观,社会效益明显。
4.结论及建议
1.采用聚丙烯酰胺AM为主链,引入苯磺酸、双尾单体、阳离子疏水基团等功能型基团,通过反相乳液聚合制备出了高耐盐稠化剂ASCM,并通过正交实验等优化了合成条件,单体摩尔比为AM∶SSS∶DEAM∶CnDMAAC=8∶0.5∶1∶0.15,引发剂用量为0.2%~0.25%,反应温度为40~50℃,聚合单体质量浓度为30%。
2.ASCM稠化剂的耐盐能力达到85 000 mg/L,耐钙镁能力达到6000 mg/L,在120℃连续剪切90 min后黏度在50~70 mPa·s,经2000 s-1高速剪切后,黏度恢复率达90%,静态悬砂实验2 h无沉砂,30~120 min可控破胶,破胶液表面张力25~27 mN/m,破胶液残渣含量小于200 mg/L,岩心伤害小于25%。
3.开展气田水/返排液回用9井次,累计回用气田水/返排液1.43×104 m3(其中气田水3255 m3),压裂液性能及施工参数与清水配制的一致,施工成功率100%,改造效果良好。综合费用节约20%以上,经济效益良好。
4.ASCM稠化剂具有高耐盐、耐剪切、高悬砂、低摩阻、低伤害等特点,能够降低高矿化度水配液施工难度,节约成本,可满足苏里格气田水、返排液等大规模回用需求。





